55KW伺服电机换好编码器后出现啸叫!该怎么处理?
一、变频器输出的谐bai波是导致电机du产生高频啸叫的主要原因,当变频器zhi的功率开关dao的调制脉冲频率提高时,可以输出的电流接更近于正弦波,和使啸叫声的频率提高过人耳的可听声波范围,会使啸叫声大大降低,但是大当IGBT的开关频率过高时,会使IGBT上的损耗增加,此时需要对变频器降容来时使用。一般IGBT的开关频率为4Khz时,若使用的电机质量较好,基本听不见高频啸叫。若使用的电机质量差一些,可能还会听到啸叫声,此时建议适当提高一下IGBT的开关频率。
二、现在变频电机在运行中的啸叫声,往往给人一种错觉,就以为是变频器调频所致,其实未必。应该先确认一下啸叫声的来源,然后再作处理。
1、变频器采用V/F控制,将电机运行至最高转速;
2、操作变频器的OFF2,自有停车;
3、判别电机在自由停车过程随着转速下降,如果啸叫声或震动依然存在,那就没有变频器控制的事情了,是电机的制作问题了,机械传动存在运行中有共振点。说明是机械制造的问题,不是电控问题。如果在自由停车过程,电机运行平稳,没有啸叫声,那是变频器控制问题,通过调整变频器的控制参数,可以解决。
输出电缆中含有相当大的高次谐波电压、电流,使得电机的输入电压畸变,定、转子电动势高次谐波进一步增大,结果使得相电动势严重畸变,最大值升高很多,导致电机线圈发热严重,绝缘老化甚至击穿。
另外由于高次谐波产生的高次谐波磁场产生附加的转矩,使得电机产生明显的振动和尖锐的噪音。高次谐波使得电动机的机械寿命、绝缘寿命大大缩短。
因为他们电动机有配有变频器一起使用,而变频器输出的谐波是导致电机产生高频啸叫的主要原因,当变频器的功率开关的调制脉冲频率提高时,可以输出的电流接更近于正弦波,和使啸叫声的频率提高过人耳的可听声波范围,会使啸叫声大大降低,但是大当IGBT的开关频率过高时,会使IGBT上的损耗增加,此时需要对变频器降容来时使用。
总结
依据电机噪声产生来源、原理进行综合分析,解决噪声主要通过以下几个路径:其一,通过对变频器进行改造,提高载波频率,使其输出波形更加接近正弦波,减少高频分量;或者在输入端增加电抗器。这种方法造价较高,而且需要增加设备,改造难度较大。其二,通过设置跳转频率,避免产生共振,这种方法虽然简单,但我们现场要求连续性很强,不适合设置跳转。其三,优化负载平衡,减少因为带钢打滑造成负载分配不均,导致电机实际出力方向和控制方向不一致,本文采用了第三种方法,现场实际证明,这种方法效果明显,值得在连续传动系统中应用推广。
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